投资1700万元的杭钢“节能减排”重点项目——钢铁主业总排废水处理回用一期工程自8月1日投入运行近两个月,仅8月份就减排废水80多万吨。由于新三泵房采用了变频调速的节能新技术,使得吨水耗电量下降18%。
总排废水处理回用项目是杭钢“十一五”规划中节能减排的重点项目,主要收集炼铁、转炉炼钢、焦化、轧钢等生产过程中产生的工业污、废水,在对固体垃圾、渣滓、浮油等进行一系列的分离工艺处理后,再纳入工业用水管网,循环使用。该工程设计污水处理量每小时最大可达4147立方米,工程分两期进行,一期工程总投资1700万元,于今年8月1日正式投产运行,装有四台自吸泵。目前,一般情况下,只开一台泵,回用至工业管网系统的水量每小时约1200吨。它的投入运行,使得杭钢工业废水重复利用率提高到98%以上,达到在正常生产时污水回用,基本不对外排的目标。
最新统计数据显示,仅8月份收集外排废水80多万吨,进行处理后全部引入工业生产用水管网回用,直接使得吨钢新水消耗量有1至7月份的7.20吨降到8月份的5.25吨,在全国大中型钢铁企业能耗排序中由第60位跃升20位到第40位。
杭钢负责人介绍说,原来钢铁主业部分工业废水外排到附近的河道,每年要支付近百万元费用,而且在一定程度上对河水造成污染,同时,工业生产需要不断从京杭大运河中吸取补充新水,而每吨新水又要支付0.1元费用。现在一举两得,产生显著的经济、社会、环境效益。
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