新华网北京4月29日电(记者吴晶晶)油品自动优化调合是我国炼油行业多年来未能解决的技术难题。记者29日从中国科学院自动化研究所了解到,“汽油油品在线优化调合”技术已由我国科学家自主研发成功。
油品自动优化调合技术是成品油生产中的关键技术,多年来我国在该领域的研究和应用还处于空白。目前,国内企业多采用人工调合的方法,很难一次生产出合格汽油,增加了重调率,造成了人力、资源与能耗的大量浪费。
“汽油油品在线优化调合”技术由中科院自动化所李泽飞研究员带领的科研团队,历时5年研制成功。该技术结合我国炼油企业生产现状,对汽油自动调合操作所涉及的调合规则、生产计划、调合排产、在线优化调合、控制等一系列关键技术进行研究,提出了适合我国国情的汽油自动调合整体解决方案,突破了油品性能指标精确控制这一关键技术,实现了一次调合成功率100%,抗爆指数质量过剩小于0.1个单位,彻底改变了石油石化企业油品调合的技术手段,使汽油生产环节实现效益最大化。
专家表示,这项技术的实施,彻底改变和消除了人工调合的缺陷和弊端,进一步提高了成品油产品的科技含量和炼油企业的竞争能力。同时,无论从功能上还是从操作上,该系统都达到了国外同类产品的技术水平,打破了欧美国家的技术垄断,增强了我国石油石化行业在国际市场上的综合竞争力。
据了解,目前这项技术已在中石油、中石化重点企业得到应用,在大庆石化分公司成功实施并投入运行后,年调合汽油120万吨,为企业实现了每年2000万元的直接经济效益。
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