中科院第三代甲醇制烯烃技术推动煤化工产业清洁高效发展

发布时间:2020-11-10 11:48:36  |  来源:中国网·中国发展门户网  |  作者:王虔  |  责任编辑:王虔
关键词:烯烃,技术,甲醇,催化剂,DMTO

中国网/中国发展门户网讯 11月9日,由中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)研发的第三代甲醇制烯烃(DMTO-Ⅲ)技术在北京通过了中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。记者从技术成果发布会上获悉,该技术具有完全自主知识产权。鉴定专家一致认为该成果创新性强,具有完全自主知识产权,成果处于国际领先水平,技术优势明显,引领行业技术进步,应用前景广阔;建议加快新一代催化剂推广应用,并早日建成DMTO-Ⅲ工业示范装置。

烯烃广泛应用于生产生活的各个方面,塑料、化纤等化工产品的制作都需要烯烃作为原料,中国每年人均消耗烯烃24公斤。烯烃的主要制作来源是石油,我国富煤、贫油、少气,使用煤化工甲醇制烯烃是石油替代的重要方法。自2006年起,大连化物所就开始了甲醇制烯烃技术的研发。2006年6月,第一代甲醇制烯烃(DMTO)技术完成万吨级工业性试验,于2010年8月在全球首次实现了煤基甲醇制取低碳烯烃的工业化;2010年5月,第二代甲醇制烯烃(DMTO-Ⅱ)技术完成万吨级工业性试验,于2014年12月实现首次工业化。

在前两代技术的基础上,大连化物所持续创新,研制了新一代甲醇制烯烃催化剂,开发了新型高效流化床反应器,完成了中试放大试验,开发了DMTO-Ⅲ成套技术。

据大连化物所所长、工程院院士刘中民介绍,大连化物所团队通过创新分子筛合成方法,实现对SAPO分子筛晶相、酸性和形貌的协同调控,同时结合催化剂制备工艺的创新,开发出了烯烃收率高、焦炭产率低、操作窗口宽、微量杂质少的新一代甲醇制烯烃催化剂。目前已建成5000吨/年规模的催化剂生产线并成功实现工业化生产,新一代甲醇制烯烃催化剂还可在前代DMTO工业装置中实现应用。基于新一代催化剂,大连化物所还开发了甲醇处理量大、副反应少、可灵活实现催化剂运行窗口优化的高效流化床反应器,完成了千吨级中试试验。

DMTO-Ⅲ技术与前两代相比,进步在哪儿?刘中民给出了几组数据:在流化床反应器尺寸基本不变的情况下,采用DMTO和DMTO-Ⅱ技术的工业装置甲醇处理量为180万吨/年,而DMTO-Ⅲ技术则可提高到300万吨/年,烯烃产量从60万吨/年增加到115万吨/年, DMTO-Ⅲ技术工业装置的单位烯烃成本较现有的DMTO装置下降10%左右,单套装置甲醇处理能力大幅度增加;同时,由于催化剂和反应器的创新,DMTO-Ⅲ技术不设碳四以上组分催化裂解反应器,单位烯烃产能的能耗明显下降,甲醇消耗可从原来的3吨降至2.62-2.66吨,大幅减轻企业生产成本。

据介绍,今年10月,大连化物所已与宁夏宝丰集团一次性签订了5套100万吨/年烯烃产能的DMTO-Ⅲ工业装置技术许可合同,总投资810亿元人民币,投产后可实现年产值约500亿元人民币。目前,DMTO系列技术已累计技术许可 31套工业装置(投产14 套),对应烯烃产能2025万吨/年,预计拉动投资超4000亿元人民币,全部投产后可实现年产值超2000亿元人民币。

据悉,新一代催化剂的工业化和DMTO-Ⅲ技术的成功开发,使我国在甲醇制烯烃技术领域保持了持续的国际领先地位。DMTO系列技术开辟了以非石油资源生产低碳烯烃的新路线,开创并引领了煤制烯烃战略性新兴产业,对实现煤炭资源清洁高效利用、缓解石油资源供应紧张局面、促进煤化工与石油化工协调发展、保障我国能源安全具有重大意义。

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